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污水处理厂氨氮超标原因及处理措施分析

 

1、有机物导致的氨氮超标 运营过程中CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性;当时投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD、氨氮飙升,系统崩溃。

 分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
解决办法:

1】.立即停止进水进行闷曝、内外回流连续开启;
2】.停止压泥保证污泥浓度;
3】.如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。

2、内回流导致的氨氮超标目前遇到的内回流导致的氨氮超标有两方面原因:内回流泵有电气故障(现场跳停仍有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内回流泵未试正反转,现场为反转状态)。 

分析:内回流导致的氨氮超标也可归到有机物冲击中,因没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。
解决办法:内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等,所以解决办法分三种情况:
1】.及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
2】.内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷曝;
3】.硝化系统已经崩溃,停止进水闷曝,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。

 

3、PH过低导致的氨氮超标目前遇到的pH过低导致的氨氮超标有三种情况:
1】.内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH降低,低于硝化细菌适宜的pH之后硝化反应受抑制,氨氮升高;这种情况可能有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因。
2】.进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。
3】.进水碱度降低导致的pH连续下降。分析:pH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为pH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了
解决办法:

1】.pH过低这种问题其实很简单,就是发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因。
2】.如果pH过低已经导致了系统的崩溃,目前笔者接触过pH在5.8~6的时候,硝化系统还没有崩溃的情况,但是及时将pH补充上来,首先要把系统的pH补充上来,然后闷曝或者投加同类型的污泥。

发布时间:2021/12/18 8:54:23 查看:569次

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