(3)从原油脱盐率-频率的变化关系曲线可以看出,脱盐率在频率为1000Hz时达到最大值(为91.7%),
脱盐率在频率为3500Hz时达到最小值(为33.93%);在频率为1500-2500Hz区间内运行较稳定,脱盐率
均在70%-72%之间;在频率为500-4500Hz下,施加高频/高压脉冲交流电场时的平均脱盐率为63.8%;
而工频(频率为50Hz)情况下,相同流量下的脱盐率仅为14.78%。
(4) 如果高频/高压脉冲交流电场能以最优频率运行,则二者的相差更为悬殊。
①现场试验过程中发现,各种流量和进油方式下,高频/高压脉冲交流电源的电脱盐效果不仅优于
“背对背 ”工频/高压 交流电源,而且优于在役电脱盐罐的脱盐效果;
②高频电源在40m3/h和单进油方式下的电脱盐率达92.48,远高于同期间在役2#电脱罐(电脱盐率
81.29),水力停留时间还缩短一半以上(0.7h)、操作温度下降12℃以上,节能降耗效果显著。
3)高等级道路沥青装置原料以马瑞燃料油(比重 约948.6KG/m3)为主,掺炼其它重质燃料油。
该装置电脱盐流程采用三级电脱盐工艺,其中第一级电脱由1#、2#、3#三个电脱盐罐并联构成,
每个罐设计罐容均为170m3,有效容积约为140m3,均为江苏金门能源装备有限公司制造的双进油
双电场脉冲电脱盐结构。
(1)2018年11月6日,北京石油化工学院完成对该装置一级电脱1#罐的高频电脱改造。运行第一月
期间,高频电脱一级1#罐D1100/1实际操作时进料量在170t/h,而2#、3#罐进料量120t/h左右。
(2)一级电脱1#罐,采用高频电脱技术后,电脱脱后含盐平均11.41mg/l,脱盐率平均90.05%;同
比原装置脉冲电脱盐技术2#电脱脱后含盐平均39.99mg/l,脱盐率平均66.18%,3#电脱脱后含盐平
均55.91,脱盐率平均 50.45%;根据数据对比,高频电脱技术脱盐效果远高于脉冲电脱,根据趋
势分析,高频电脱相对 脉冲电脱脱盐效果更加稳定,而且原有脉冲电脱在操作时经常出现后路带
水现象。
(3)在运行第二月期间,高频电脱一级1#罐D1100/1实际操作时进料量提高到210t/h以上,脱盐效
果保持稳定。
(4)高频电脱电压比原电脱电压低50%,但因原电脱没有单独的计量表,节电量无法量化。
(5)总结现场试验结果可以认为,高频电源不仅具有强化破乳脱盐(水)效果、降低电脱盐切水 含
油量以及提高设备处理能力等技术优势;在装置各项工艺参数都能满足技术要求的前提下, 高频
电脱技术的脱盐效果远高于脉冲电脱盐技术,且指标稳定,无大幅波动现象,在原料切换和比例
变化时,高频电脱的适应能力较强。
(6)2019年8月20日北京石油化工学院完成对该装置一级电脱2#罐和3#罐的高频电脱改造。
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