3、应急达标改造方案
1 )应急达标处理规模由于二期平流式二沉池、高效澄清池设计表面负荷偏高、处理能力受限,因此,结合现状污水处理厂的实际污水量和处理能力,拟将全厂设计规模由12.0×104m3/d降至10.5×104m3/d。考虑到项目建设工期约2年,经复核现状一期和二期调整处理规模后能满足现状处理水质标准。 2) 生化处理系统挖潜改造考虑到一、二期氧化沟处理能力不足,拟对一、二期氧化沟进行综合改造。
① 处理水量分配。结合各处理单元的实际处理能力,同时减少应急改造工程量,考虑将一期氧化沟(单组)由2.5×104m3/d调整为2.3×104m3/d运行,二期氧化沟由4.5×104m3/d调整为3.6×104m3/d运行,总处理规模为10.5×104m3/d。 ② 调整氧化沟的曝气方式。曝气方式由表面曝气改为表面曝气与底部曝气相结合的方式。底部曝气的风机考虑利旧,调用已停用BAF滤池配套的风机,风机类型为罗茨鼓风机,共4台,其中3台风量为80m3/min、风压为0.07MPa、功率为160kW,另外1台风量为50m3/min、风压为0.07MPa、功率为90kW。考虑4台风机全开,气水比约4∶1,结合一期转碟曝气器、二期转盘曝气器一起使用,曝气量基本可以满足要求。由于一期、二期氧化沟水深不一致,在二期风管末端增加减压阀,以满足一期供气风压的要求。 ③ 调整氧化沟分区。将氧化沟设计或改造成脱氮除磷工艺,关键是要按照生物同步脱氮除磷工艺确定各沟渠相应的参数、功能分区和操作方式的选择,通过人为设置厌氧区、缺氧区和好氧区,使之变成具有脱氮除磷功能的氧化沟。因此,考虑将一期氧化沟外沟改为缺氧区和交替区,中沟和内沟作为好氧区。改变原水流方向,封堵外沟到中沟可能造成短流的进水孔,增加不停水安装的推流器及搅拌器。二期氧化沟减量至3.6×104m3/d运行,总停留时间为20.25h,厌氧区为2.5h,缺氧区为3.75h,好氧区为14.0h。因缺氧段容积稍显不足,故拟将好氧区约4.5h池容调整为缺氧区,增加推流器,缺氧段停留时间调增为约8.25h。 ④ 增加内回流。增加硝化液回流,设计回流比为350%。一、二期氧化沟应急改造设计参数见表3。
表3 一、二期氧化沟应急改造设计参数
3) 不停水施工方案因该污水处理厂已处在正常运行期,不具备停水改造的条件,故本次应急达标改造需采用不停水施工。
① 底部曝气器采用可提升曝气器,近期作为应急工程使用,满足不停水施工要求,待具备停水改造条件后,将曝气器作为永久工程固定安装,拆除可提升支架。 ② 潜水搅拌器、潜水推进器选用可不停水施工的形式。 ③ 内回流泵采用高支架安装的形式。
内回流泵不停水安装示意见图1。
4)除上述应急改造措施外,按永久工程要求采购带式脱水机及加药系统,满足应急达标要求。同时增加临时碳源、硝化菌剂、反硝化菌剂、微纳米絮凝剂等投加系统,进一步确保出水水质达标。
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